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聚羧酸減水劑導致混凝土瞬間坍損的原因分析

編輯:華偉銀凱   發布時間:2020-3-21?

  近年來由于聚羧酸減水劑技術的迅速發展,生產成本大幅下降,甚至低于萘系減水劑,導致使用聚羧酸的用戶快速增加,使用聚羧酸減水劑的實際問題也越來越突出。下面就使用聚羧酸減水劑以來所遇到的問題談幾點體會:

  1.進廠檢驗
  (1)當聚羧酸減水劑的大貨過磅后,應立即取樣試驗。試驗時必須采用生產配合比(砂石可曬干),不得采用水泥凈漿法試驗;水泥樣品的存放時間不得超過一周(若取樣時間過長,水泥中的化學成分有變化,試驗出的結果與生產實際不符,不利于指導生產);礦粉和粉煤灰也應是近期取出的樣品;進行檢測時的試拌數量不宜少于 10L,若使用攪拌機攪拌,試拌數量不宜少于 15L,并且在試拌前應用同配比砂漿粘糊攪拌機內壁和鐵盤,防止失準。
  (2)在試驗過程中,若發現混凝土拌合物和易性良好,并且坍落度經時損失不超過 50mm 時,即可卸貨。若發現混凝土拌合物在攪拌后出現泌漿,并且抓地(稀漿泌至表面,砂石下沉且緊貼地面,很難鏟動)時,要看 1h 后的狀況,若 1h 后不再離析,經時坍落度損失不超過 50mm 時,也可評為合格,通知卸貨;若 1h 后混凝土拌合物還離析時,說明減水劑的摻量過大,可根據稀漿流出拌合物的距離大小而降低 0.1%~0.3% 的摻量(距離在 50mm 以內取 0.1%,距離在 120mm 以上取 0.3%,中間值取 0.2%)再重做,合格時再卸貨。若發現混凝土拌合物的經時損失過大,應退貨(說明減水劑與水泥或粉煤灰的某些成分不適應),請廠家重新調整配方再行試驗,直至合格后再用。今年有些水泥廠家為了節約成本,使用了部分工業廢石膏或無水石膏,導致拌合物的經時坍損過快,應及時與水泥廠家溝通,禁止摻加上述礦物。


聚羧酸減水劑導致混凝土瞬間坍損的原因


  2.進廠水泥的溫度控制
  (1)在 5 至 9 月份,出廠水泥的溫度較高,運至攪拌站的水泥溫度最高可達 83℃。若是當日最高溫度超過 30℃ 以上時,拌制 C30 以上的混凝土就會出現坍損過快的現象;混凝土拌合物的出機溫度達到 32~34℃,運到工地時就達到 35℃ 以上。使用聚羧酸減水劑時,若遇到出機溫度較高時(大于 32℃)就會產生坍損過快的現象。出廠坍落度為 220~230mm,而半小時后就只有 150mm 左右。在聚羧酸減水劑進廠檢驗時,經時損失為零,3h 后才損失 50mm。后來專門取了熱水泥立即進行減水劑試驗,經時損失仍很小。分析原因后得出如下結論:試驗量太小,在攪拌過程中溫度就降下來了;而在生產時,由于方量大,在攪拌過程中水泥開始水化,產生水化熱,使拌合物的溫度繼續升高,從而導致拌合物的坍損過快。
  (2)在暑期生產時,應控制進廠水泥溫度不得大于 60℃,混凝土拌合物的出機溫度不得大于 30℃。如能達到上述條件,將不會出現坍損過快的現象。
  (3)當水泥溫度無法達到要求時,可采用地下水沖洗砂石降溫;把水池子上方苫蓋鋁箔面反射陽光,使生產用水溫度控制在 20℃ 以下。
  3.聚羧酸減水劑的適應性
  聚羧酸減水劑與其他減水劑相比,與混凝土原材料的適應性較差,對水泥的溫度、砂石的含泥量、礦物摻合料的成分、外加劑的摻量等都比較敏感。因此,在使用聚羧酸減水劑之前,一定要用生產所用的大貨進行試驗,合適后再投入生產。


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